石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统中难溶颗粒物对脱硫设备的影响分析

期刊: 环球科学 DOI: PDF下载

汪振飞,郑育凯,周少湘,王金海,杨永坤,任晟颉,艾昕

华能沁北电厂,河南济源 459012

摘要

石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统中经常会发生跑冒滴漏、浆液泵过流部件磨损等问题,甚至还会出现浆液管道内部堵塞等现象。结合机组检修维护分析其原因,与吸收塔浆液中难溶颗粒物有着较大关联。脱硫系统中浆液品质对设备运行状态和寿命有着较大影响,尤其是浆液中难容颗粒物的存在,加速设备的冲刷磨损,同时也增加了维护成本。现对石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统中难溶颗粒物对脱硫设备的影响进行分析并提出参考性建议。


关键词

石灰石-石膏;难容颗粒物;磨损

正文


1 引言

石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺是目前火电厂应用最为广泛、技术最成熟的烟气脱硫技术,一般使用石灰石、电石渣等,目前脱硫系统自超低排放改造后多使用采用“一炉一塔”“一炉布置在吸收塔中烟气与石灰石浆液发生一系列复杂的气相、液相和固相的动态和平衡作用下的反应。这些反应可以综合表示为:

CaCO3+SO2+2H2O+1/2O2→CaSO4•2H2O+CO2

虽然该综合反应式中列出了主要的反应物和生成物,但是,要理解关键的过程变量和石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统性能之间的关系仍需要了解大量的细节。在湿法石灰石脱硫过程中发生一系列的反应,主要的反应有:吸收、中和、再生、氧化和析出。

吸收:脱硫过程的第一步是洗涤浆液吸收烟气中的二氧化硫,生成亚硫酸盐和亚硫酸氢盐离子。

SO2+H2O→H2SO3→HSO3-+H+

SO2+H2O→H2SO3→SO32-+2H+

烟气中所含的其他成分,如氯化氢,氟化氢也会同时被吸收。这些成分的吸收使水分解,产生氯离子和氟离子。

中和:溶解状态的亚硫酸盐和亚硫酸氢盐离子与存在的碱性物质反应:

H2SO3+SO32- →2HSO3-

H2SO3+HCO3-→HSO3-+H2CO3

再生:溶解石灰石(碳酸钙)为再生提供需要的碱性物质:

CaCO3+H+→Ca2++HCO3-

CaCO3+H2CO3→Ca2++2HCO3-

氧化:溶液中的亚硫酸盐和亚硫酸氢盐离子几乎全部被氧化成硫酸盐:

HSO3-+1/2O2→SO42-+H+ 

SO32-+1/2O2→SO42-

析出:溶液中的硫酸盐离子与存在的钙离子结合,析出二水硫酸钙:

Ca2++SO42- +2H2O→CaSO4•2H2O

华能沁北电厂#1-#4机组脱硫系统为“双塔串联”#5、#6机组脱硫系统为单塔布置。近几年运行维护过程中发现一级吸收塔底部沉积难溶颗粒物较多,吸收塔排空后可见难溶颗粒物滞留在浆液循环泵入口滤网处,颗粒物直径在0.5mm左右,同时吸收塔内壁易形成10-30mm厚坚硬的垢层,脱落后的垢集中在吸收塔底部,导致石膏排出泵入口滤网频繁堵塞未脱落的垢层依附在吸收塔内壁,给脱硫系统安全运行带来极大的安全隐患。同时难溶颗粒物的存在,加速了设备的磨损老化,也增加了日常检修维护工作量。

2难溶颗粒物对脱硫系统的危害

1)难溶颗粒物的存在造成浆液循环泵叶轮Fig.1、泵壳Fig.2、耐磨板磨损情况加重,影响以上过流部件的使用寿命。同时也会影响机组长周期安全稳定运行,长时间运行磨损严重会导致出力下降,降低脱硫效率

 

 

Fig.1

 

Fig.2

2)加速吸收塔搅拌器叶片的磨损叶片磨损后搅拌效果下降,致使浆液沉积,影响浆液均匀性

3颗粒物或石膏结晶块沉积在吸收塔底部,造成吸收塔石膏排出泵入口滤网频繁堵塞,无法正常脱水,导致吸收塔浆液密度,影响脱硫效率

4难溶颗粒物和石膏块经浆液循环泵抽吸力至喷淋层也会堵塞喷淋层支管及喷嘴,影响喷淋效果,为后期检修工作带来很大困难;同时也会加速喷淋层管道磨损老化

5)颗粒物的存在会造成吸收塔PH计、液位计、密度计等取样管道堵塞,导致测量结果失准,不利于脱硫系统调节控制。

6)颗粒物也会加速吸收塔内部防腐层、管道和吸收塔管口的磨损,导致频繁出现跑冒滴漏问题。

3、吸收塔内颗粒物存在的原因分析

通过化验分析可知,吸收塔内部难溶颗粒物主要为石灰石、石英砂和石膏结晶。其中石灰石颗粒来源于湿式球磨机研磨后经旋流站分选产生,当石灰石旋流站分选效果不佳时,导致不合格浆液溢流至供浆箱,进而供应至吸收塔。石英砂颗粒来源于石子,石子内含有一定比例石英砂且不参与吸收反应,长年累月滞留在脱硫系统内。石膏结晶颗粒来源于吸收塔内结垢主要成分是CaSO4•2H2O石膏,其次为酸不容物石膏垢形成机理为:石膏浆液中的CaSO4过饱和度超过一定值时,石膏晶体就会在已经存在的石膏晶体上生长。过饱和度达到某一更高值时,就会成晶核,同时石膏晶体会在附着物表面逐渐生长,导致吸收塔内壁及烟道结垢,经长时间缓慢生长形成石膏垢层。

4如何减少吸收塔内难溶颗粒物?

4.1优化湿式球磨机钢球配比,提升石灰石旋流站分选性能,使石灰石浆液细度达到90%通过325目筛(孔径44微米),平均粒径在10-20微米。

4.2提高石子品质,确保石灰石含量达标。

4.3合理调整运行指标,减少石膏结晶块的产生。比如控制石膏浆液密度及停留时间若吸收塔石膏浓度偏高,石膏浆液中的晶体有充足的时间在吸收塔内壁形成结晶控制吸收塔PH值在一定范围平稳运行一般吸收塔PH值控制在5.2-5.6PH值越低,亚硫酸盐溶解度越大,SO32-浓度越高,则系统中硫酸盐的生成量会大增。但随着PH值的降低,CaSO4的溶解度越来越小,所以会有大量的CaSO4析出,形成硫酸盐硬垢。PH值高时,CaSO3的溶解度较小,SO32-浓度较低,CaSO4的生成速率小,不会生成CaSO4硬垢,但易形成亚硫酸盐软垢。控制脱硫入口粉尘含量控制氧化风量投加添加剂

4.4利用机组停运检修机会,彻底清理吸收塔和事故浆液箱等箱罐底部沉积物,同时对吸收塔塔壁、支撑梁、氧化风管网附着结晶块进行清理。经过多频次清理,逐步减少脱硫系统内部颗粒物的存在。

致谢

希望该论文能对脱硫系统检修维护提供帮助,感谢批评指正。

     

[1]、 李文鼎,高惠华,蔡文丰,石灰石-石膏湿法脱硫吸收塔结垢分析及预防措施[J].发电技术,2019,40(01):51-55。

 

作者简介:

汪振飞(1989),男,河南濮阳,大学本科,工程师,环保检修

郑育凯(1989),男,山西侯马,大学本科,工程师,环保检修

周少湘(1981),男,湖北孝感,大学本科,工程师,环保检修

王金海(1973),男,辽宁铁岭,大专,助理工程师,环保检修

 


 

 


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